目前煤中全硫測(cè)定過程中出現(xiàn)許多影響測(cè)定結(jié)果的不穩(wěn)定因素,國標(biāo)中雖提供了幾種檢測(cè)方法,但在實(shí)際檢測(cè)過程中庫侖法還存在一定問題,對(duì)硫的測(cè)量結(jié)果的精確性與安全性造成了一定影響。本文通過分析庫侖法測(cè)定煤中全硫含量的影響因素,探討煤中全硫測(cè)試中出現(xiàn)問題的解決措施,希望對(duì)檢測(cè)人員有所啟發(fā):
影響因素
1、催化劑使用不當(dāng) 一般煤樣進(jìn)行燃燒時(shí),只要溫度達(dá)到800℃~900℃,其中含有的有機(jī)硫與硫化物便會(huì)全分解。硫酸鹽的化學(xué)穩(wěn)定性較高,需要在1100℃~ 1200℃下進(jìn)行分解。因此,工作人員需要得到分解 全的硫形態(tài),應(yīng)采用不同方式分解硫,催化劑可以促使各種形態(tài)的硫有效分解
2、電解液放置時(shí)間失誤 電解液的放置時(shí)間需要根據(jù)其反應(yīng)產(chǎn)生物品的情況進(jìn)行控制,時(shí)間較長(zhǎng)時(shí)會(huì)產(chǎn)生過量的碘,造成測(cè)量電解液的電位值出現(xiàn)偏差。因此,工作人員應(yīng)該在進(jìn)行正式的檢測(cè)時(shí),采用2~3個(gè)廢樣進(jìn)行檢測(cè),調(diào)節(jié)整個(gè)電解液檢測(cè)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)平衡。當(dāng)實(shí)驗(yàn)需要停頓較長(zhǎng)時(shí)間時(shí),應(yīng)該根據(jù)時(shí)間的長(zhǎng)短選擇是否再次燃燒一定數(shù)量的廢樣,避免測(cè)定結(jié)果偏差[4
3、電解液PH值出現(xiàn)偏差 電解液一般的成分包括碘化鉀、溴化鉀、冰乙酸、蒸餾水,電解液的PH值可以在一定程度上影響硫的測(cè)定值,具體表現(xiàn)為其PH<1時(shí),煤樣會(huì)產(chǎn)生一些碘和溴。具體情況,工作人員可以根據(jù)電解液的顏色變化與PH值的變化來判斷是否需要更換電解液。
4、氣路出現(xiàn)氣漏 測(cè)硫工作中需要控制整個(gè)實(shí)驗(yàn)過程的氣密性。氣密性的檢查包括以下幾個(gè)方面:①電解池。將電解池按照正確的操作步驟取下,采用乳膠管將電解池中的抽氣罐、燒結(jié)玻璃容器中的支管進(jìn)行有效連接,于電解池內(nèi)注水,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)線后關(guān)閉液漏斗的活塞,打開電解池的放液管,密切觀察水面的情況,水面下降,則顯示電解池出現(xiàn)漏氣。②凈化系統(tǒng)。打開電磁開關(guān),調(diào)節(jié)氣體的流量,將流量設(shè)置為1000ml/min,確定數(shù)據(jù)的精確性后關(guān)閉異徑燃燒管與電解池之間的玻璃活塞;當(dāng)流量計(jì)中的浮子出現(xiàn)下降時(shí),則異徑燃燒管的氣密性便可以有效地保證。③異徑燃燒管氣密性對(duì)硅橡膠于燃燒管連接的狀況。由于硅橡膠管具有耐高溫、耐腐蝕等性質(zhì),可以有效地降低硫化物對(duì)硅橡膠的腐蝕能力,因此,工作人員將玻璃器件進(jìn)行接口連接后,采用硅橡膠管進(jìn)行套裝,降低其酸性的腐蝕幾率